由于設計原因,離心泵所用的滾動(dòng)軸承用機油潤滑,動(dòng)密封泄漏十分嚴重,威脅設備的安全穩定運行,筆者在幾年的工作中,對軸承箱密封進(jìn)行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏問(wèn)題沒(méi)有徹底解決,后經(jīng)過(guò)實(shí)踐改機油潤滑為潤滑脂潤滑,效果良好。
關(guān)鍵詞:離心泵;潤滑;密封;振動(dòng)
離心泵滾動(dòng)軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時(shí)還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設備潤滑是保證設備正常運轉。減少設備磨損,防止設備事故,降低動(dòng)力消耗,延長(cháng)修理周期和使用壽命的有效措施。
我廠(chǎng)焙燒爐循環(huán)水系統所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術(shù)參數如下:
型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚 程20m,軸功率18.5kw,轉速1450r/min。
這類(lèi)型號的
1、潤滑方式改造的歷程
1.1 毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封,示意如圖2。泄漏非常嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地面上油污厚厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸承箱的內外端蓋進(jìn)行加工,車(chē)出一個(gè)Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個(gè)規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進(jìn)去,并正確安裝。具體示意如圖3。
經(jīng)過(guò)改造后,設備運轉正常,振動(dòng)位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設備運行完好。
1.2 單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使泄漏量更加減少,根據軸承箱端蓋的結構情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,示意圖如圖4:
試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內是非常有效的。但連續運行6個(gè)月以后,由于骨架油封磨損又會(huì )增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
在實(shí)際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時(shí),需要將設備全部解體,一方面增加工人勞動(dòng)強度,另一方面在設備解體檢修過(guò)程中,有時(shí)會(huì )造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設備經(jīng)濟管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊?,實(shí)踐證明:骨架油封沒(méi)有徹底解決這種結構的軸承箱漏油問(wèn)題。
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2。機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著(zhù),檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對
5.可根據用戶(hù)需要配備全自動(dòng)控制柜,對泵的漏水、漏電過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。 7.WQ系列可根據用戶(hù)需要配備雙導軌自動(dòng)耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會(huì )過(guò)載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統、移動(dòng)式自由安裝系統。